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煤質(zhì)管理“五控”,分析得太全面了!
來源:五六選煤  日期:2016-11-26  瀏覽量:482  文字:【 】【加粗】【高亮】【還原

近年來,受國家宏觀經(jīng)濟(jì)影響,煤炭市場持續(xù)疲軟,煤炭價格一度下滑,企業(yè)經(jīng)營舉步維艱。在嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下,如何保企業(yè)生存是擺在我們面前的嚴(yán)重問題。開灤呂家坨礦業(yè)分公司領(lǐng)導(dǎo)審時度勢,順勢而為,圍繞著如何使有限的投入,獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益大做文章,經(jīng)過反復(fù)調(diào)查論證,把降低原煤灰分,提高精煤回收率作為經(jīng)濟(jì)效益增長點,大力實施“五控”管理,收到了好的效果。


1 強化設(shè)計管控,科學(xué)規(guī)劃設(shè)計


科學(xué)的規(guī)劃設(shè)計是提高原煤質(zhì)量的前提。為此,“嚴(yán)把三關(guān)”,超前進(jìn)行科學(xué)的規(guī)劃設(shè)計。


1.1 嚴(yán)把地質(zhì)勘探關(guān)


按照先探后掘的原則,依托已掘工作面和回采工作面,對下伏煤層、相鄰接替工作面進(jìn)行物探和鉆探作業(yè),配合巖芯化驗分析,初步探明下伏煤層和相鄰接替工作面煤層地質(zhì)構(gòu)造情況和煤質(zhì)情況,提交數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確的做好地質(zhì)預(yù)報和煤質(zhì)分析報告,為采掘工作面設(shè)計提供充分依據(jù)。


1.2 嚴(yán)把超前論證關(guān)


在采掘工作面設(shè)計規(guī)劃前,組織相關(guān)技術(shù)部門和單位,對工作面設(shè)計的可行性進(jìn)行論證,重點分析地質(zhì)構(gòu)造、煤質(zhì)對經(jīng)濟(jì)效益的影響程度,堅持沒有有效措施管控煤質(zhì)不通過設(shè)計、煤質(zhì)不符合洗選要求不通過設(shè)計、構(gòu)造入侵不滿足施工要求不通過設(shè)計的“三不”設(shè)計原則,確保規(guī)劃設(shè)計質(zhì)量。


1.3 嚴(yán)把規(guī)程措施會審關(guān)


在工作面投入施工前,必須在規(guī)程中明確煤質(zhì)管控的具體措施,并在規(guī)程會審中充分討論,確保措施的完善性。在已掘工作面和回采工作面,遇到冒頂、斷層、薄煤帶、火成巖入侵等情況時,必須制定有效的煤質(zhì)管控措施,經(jīng)過相關(guān)技術(shù)部門和單位集中會商,確定控制煤質(zhì)的妥善辦法,將影響降到最低。


2 強化生產(chǎn)管控,降低矸石混入


生產(chǎn)過程管控是降低原煤灰分的源頭。在原煤生產(chǎn)過程中,做到“三性”,確保原煤質(zhì)量。


2.1 煤層配比靈活性


根據(jù)各煤層精煤密度、粒度分布特點,合理調(diào)整生產(chǎn)班次和煤層產(chǎn)比,入洗14級精煤時,增加9、12槽煤產(chǎn)比,9、12槽工作面雙班生產(chǎn),壓縮7槽煤工作面產(chǎn)比,單班生產(chǎn);當(dāng)入洗高灰精煤時,增加7槽煤產(chǎn)比,7槽工作面雙班生產(chǎn),壓縮9、12槽煤工作面產(chǎn)比,實行單班生產(chǎn),從而有效降低原煤灰分,提高了精煤回收率。


2.2 生產(chǎn)工藝經(jīng)濟(jì)性


圍繞著控制矸石混入量,降低原煤灰分,結(jié)合煤層賦存狀況,近年,在掘進(jìn)施工中,積極推行層位控制新技術(shù),除大傾角工作面外,軌道巷下幫全部沿底掘進(jìn),皮帶巷上幫全部沿底掘進(jìn),為回采降低矸石混入提供了保障。掘進(jìn)施工過地質(zhì)構(gòu)造區(qū)域時,因地制宜,在滿足安全生產(chǎn)需要的前提下,及時修改設(shè)計方案,改變支護(hù)形式,最大限度的減少過構(gòu)造區(qū)時全巖巷道的掘進(jìn)量。比如,在6271工作面皮軌兩巷過斷層時,在確定斷層落差后,采取后退下山找煤的方式,以最短距離最小破矸量找到了合理層位,有效地減少了矸石掘出量。在大傾角區(qū)域清臥巷道時,我們采取留設(shè)矸石平臺、臥溝等措施,減少出矸量。在回采生產(chǎn)中,積極采用先進(jìn)技術(shù),先后在5321、58765875、61776383等工作面推行了跳采新技術(shù),根據(jù)工作面地質(zhì)條件,調(diào)整工作面長度,甩掉煤層薄,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)差的區(qū)域,減少矸石混入6.58多萬噸?;夭晒ぷ髅骓敯迤扑闀r,及時鋪設(shè)頂網(wǎng),機(jī)組割過后及時伸前梁,超前移架,減少移架時上頂老塘矸石的掉落;過斷層時,及時調(diào)整采高,調(diào)整回采層位,減少矸石量,提高原煤質(zhì)量。同時,在有條件的工作面,設(shè)有專用矸石運輸系統(tǒng),禁止矸石混入原煤系統(tǒng)。


2.3 原煤灰分考核嚴(yán)肅性


推行工作面限高回采、標(biāo)煤灰分考核,標(biāo)煤灰分就是采面計劃采高范圍內(nèi)的灰分,也就是說由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)工作面情況(煤層厚度、設(shè)備選型)下達(dá)的采高計劃,依據(jù)煤與矸石的權(quán)重、比例、灰分所確定的灰分值。具體操作流程是,每月2日前,地測科根據(jù)上月各回采工作面的收尺情況分別計算出煤層厚度和矸石厚度,計算結(jié)果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、副總工程師批簽后報經(jīng)營部。煤質(zhì)科將上月測得煤層灰分、煤比重、矸石比重、工作面實際灰分經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,上報經(jīng)營部。經(jīng)營部根據(jù)地測科收尺數(shù)、生產(chǎn)技術(shù)部提供的實際月產(chǎn)量、煤質(zhì)科提供的采面灰分等,與標(biāo)煤灰分對比,根據(jù)差值來計算獎罰噸數(shù),依據(jù)各單位出煤量和相應(yīng)的計資單價計算獎罰的工資額,將考核結(jié)果報生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行獎罰。實施標(biāo)煤考核,調(diào)動了綜采單位主動降灰的積極性,有效控制了毛煤灰分。今年16月份,四個采煤區(qū)超灰扣產(chǎn)14512噸,毛煤灰分控制在45.13%以下。


3 強化運輸管控,降低原煤污染


運輸過程管控是防止原煤污染的重要環(huán)節(jié)。在運輸過程中,堅持做到“四必須”,最大程度的控制原煤污染。


3.1 回采工作面遇斷層等構(gòu)造時,必須煤矸分運


回采工作面遇斷層等構(gòu)造時,采面停機(jī),由采區(qū)通知井運區(qū)先行放空煤倉,采面矸石炮崩后分運裝車,矸石拉清后,機(jī)組割煤正常生產(chǎn);回采工作面頂板破碎冒落大塊矸石,由生產(chǎn)單位組織人員揀出后,裝袋進(jìn)行分運。


3.2 掘進(jìn)工作面遇斷層時,必須煤矸分運


掘進(jìn)工作面遇斷層時,由掘進(jìn)區(qū)通知井運區(qū)放空煤倉,單獨分運裝車,由副井提升地面;巷道套修矸石統(tǒng)一裝車,嚴(yán)禁進(jìn)入原煤系統(tǒng)。


3.3 開拓矸石必須裝車分運


開拓工作面所出矸石,由開拓區(qū)組織裝車,運至副井,由副井提升地面。開拓巷道過煤層時,煤的比例少于三分之一時裝車分運,禁止直接進(jìn)入原煤系統(tǒng)。


3.4 井運區(qū)清理水溝雜物時,必須單獨裝車


裝車后由井運區(qū)運至副井井口,提升地面。生產(chǎn)技術(shù)部采取定期與不定期檢查結(jié)合的辦法,對進(jìn)翻籠車輛進(jìn)行檢查,一旦發(fā)現(xiàn)矸石車進(jìn)入翻籠,由生產(chǎn)技術(shù)部分析事故,對責(zé)任單位進(jìn)行考核。16月份,因矸石車混入翻籠問題考核責(zé)任人6000余元。通過實施“四必須”措施,有效地降低了原煤運輸過程污染。


4 強化洗煤管控,保證產(chǎn)品質(zhì)量


加強洗煤過程監(jiān)控是確保商品煤質(zhì)量的關(guān)鍵。為此,堅持“四化”,加強洗煤過程指標(biāo)監(jiān)控,及時指導(dǎo)洗煤生產(chǎn),保證商品煤質(zhì)量。今年16月份,商品煤批合格率達(dá)到了95.83 %比去年同期提高1.09%。


4.1 采制設(shè)備自動化


為保證采制煤樣的準(zhǔn)確性,近年來,單位先后引進(jìn)了5臺皮帶中部采樣機(jī),2臺篩口采樣機(jī),1臺新式管道采樣機(jī),實現(xiàn)了采制設(shè)備自動化,避免了由人工采樣造成的誤差,并引進(jìn)了四臺對輥式破碎機(jī),減少了由于設(shè)備老化造成的誤差。



4.2 異常復(fù)查制度化


洗煤過程中,發(fā)現(xiàn)小時灰分異常時,由當(dāng)班值班人員及時抽樣,進(jìn)行復(fù)檢,形成制度,確保及時發(fā)現(xiàn)問題,有效指導(dǎo)了洗煤生產(chǎn)。


4.3 場存精煤復(fù)檢日常化


堅持開工前由值班人員與銷售采制樣人員共同對場存精煤采樣復(fù)檢制,一方面,避免采樣過程投機(jī)取巧,缺乏代表性、準(zhǔn)確性;另一方面,對上班檢定結(jié)果督察,檢驗是否有誤,發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施糾偏。同時,準(zhǔn)確指導(dǎo)商品煤發(fā)運,保證商品煤發(fā)運質(zhì)量。


4.4 帶煤浮沉規(guī)范化


堅持對洗煤副產(chǎn)品每20分鐘采一次煤樣,班末采樣人員將積累一班的煤樣縮分出班浮沉用量,由浮沉工進(jìn)行浮沉試驗,試驗結(jié)果經(jīng)技術(shù)人員審核后上報相關(guān)單位和部門,全月平均帶煤量作為考核洗煤廠的依據(jù)。洗煤生產(chǎn)小時灰分異常時,由值班人員現(xiàn)場采樣或抽取小時灰存底進(jìn)行浮沉試驗,副產(chǎn)品做帶煤,精煤做帶矸,浮沉結(jié)果與小時灰分比對,增強指導(dǎo)洗煤生產(chǎn)及時性。通過實施帶煤浮沉考核,有效的降低了帶煤率,提高了精煤產(chǎn)率。



5 強化均質(zhì)化管控,提高精煤回收率


精煤均質(zhì)化是公司今年面對新常態(tài)、推進(jìn)扭虧增盈、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化的一項重要舉措。其內(nèi)涵是在保證精煤產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,又有效的提高精煤回收率,獲得最大經(jīng)濟(jì)效益。為做好精煤均質(zhì)化工作,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,公司經(jīng)理親自組織論證措施的經(jīng)濟(jì)性和可行性,開發(fā)專家配煤系統(tǒng)軟件,制定配煤方案,劃分配煤場地,組建配煤隊伍,并安裝了一部75kw轉(zhuǎn)載機(jī),配備了鏟車等配煤設(shè)備,為配煤均質(zhì)化順利實施創(chuàng)造了有利條件。特別是結(jié)合實際,因地制宜,狠抓四個環(huán)節(jié),強化現(xiàn)場配煤組織,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。


5.1 狠抓工藝指標(biāo)優(yōu)化


針對洗煤廠的重介、旋流器等不同洗煤工藝所出產(chǎn)品指標(biāo)差異較大的實際情況,先將不同工藝生產(chǎn)的精煤放入煤倉進(jìn)行混合,然后通過煤質(zhì)檢測確定不同煤倉的精煤灰分、硫分等具體指標(biāo),進(jìn)而確定哪些倉進(jìn)行均質(zhì)化能夠確保精煤指標(biāo)最優(yōu),并按此通過放倉進(jìn)行自配,保證了自產(chǎn)精煤的指標(biāo)均勻穩(wěn)定。


5.2 優(yōu)化配煤技術(shù)


自產(chǎn)精煤質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)過優(yōu)化后,通過711皮帶拉運至712皮帶與其他落地精煤運輸轉(zhuǎn)載搭接處,在712皮帶上與外來煤進(jìn)行配煤。把外來煤入料均勻穩(wěn)定作為配煤的關(guān)鍵,專門安排管技人員進(jìn)行盯崗,根據(jù)自產(chǎn)精煤煤流的流速、流量以及灰分、硫分等指標(biāo),在專家配煤系統(tǒng)的指導(dǎo)下,動態(tài)調(diào)整其他落地精煤配煤的單位時間入量,監(jiān)督鏟車司機(jī)規(guī)范添鏟,并本著“留有備用”的原則,在一臺鏟車配外來煤的同時,留有一臺鏟車備用,保證了配煤的連續(xù)性。在洗煤廠產(chǎn)能過大、其他落地精煤配煤跟不上的個別時段,為了保證洗煤的經(jīng)濟(jì)性,先把自產(chǎn)精煤落地,單獨存儲,掛牌標(biāo)記,待到洗煤廠停洗期間,在地面進(jìn)行配煤,最大限度地提高精煤產(chǎn)率,增加經(jīng)濟(jì)效益。



5.3強化配煤管理制度


配煤需要洗煤廠、煤質(zhì)科、營運科、銷售分部、勞服公司等五個單位協(xié)調(diào)聯(lián)動,共同完成。不管哪個單位,哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會使配煤工作梗塞,造成質(zhì)量問題。為確保配煤工作順利進(jìn)行,公司由生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)度室抽出一名副主任,主抓配煤工作,五個單位負(fù)責(zé)人每周召開三次調(diào)度會,協(xié)調(diào)、平衡配煤工作過程出現(xiàn)的問題,確保了配煤工作的有序進(jìn)行。


總之通過煤質(zhì)“五控”管理工作,今年1-6月份,原煤灰分較去年降低1.41%,少產(chǎn)矸石6.58萬噸,精煤回收率提高2.25%,增加精煤產(chǎn)量2.86萬噸,創(chuàng)效1859萬元。公司累計實現(xiàn)其他落地精煤、自產(chǎn)精煤配煤量7.87萬噸,累計生產(chǎn)精煤44.15萬噸,超預(yù)算3.82萬噸,同比提高5.33萬噸,平均灰分達(dá)到了合格煤指標(biāo),平均每月創(chuàng)效271.67萬元,預(yù)計全年可創(chuàng)效3260.04萬元。

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